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  • 塑鋼帶生產(chǎn)線電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

  • 內(nèi)容出處:http://rangmou.cn時(shí)間2013-12-21 07:33:17作者admin瀏覽次數(shù)1041
打捆機(jī)用的打包鋼帶是一種具有較高抗拉強(qiáng)度和一定延伸率的窄條狀包裝材料。 隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,打包鋼帶的市場需求量越來越大,但其對生產(chǎn)條件要求苛 刻,控制過程繁雜,且前期投資較大,所以國內(nèi)生產(chǎn)該產(chǎn)品的廠家并不多。因此,研 宄低成本、高效率和自動(dòng)化程度更高的生產(chǎn)方式,無論是對于現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)改造, 還是對于企業(yè)新建的控制系統(tǒng),都具有重要的工程意義和應(yīng)用價(jià)值。本課題涉及的打 包鋼帶生產(chǎn)線由于將縱剪、調(diào)質(zhì)和收卷合并成一條龍生產(chǎn)線,所以在同一條生產(chǎn)線上 就可以同時(shí)進(jìn)行10條高強(qiáng)度打包鋼帶的生產(chǎn)。該生產(chǎn)線相對而言投資少、占地面積 小、節(jié)能、生產(chǎn)效率高且無污染,很有應(yīng)用前景和實(shí)用價(jià)值。
本課題來源于與蘇州振吳電爐有限公司合作的橫向項(xiàng)目,首先制定了生產(chǎn)線電氣 控制系統(tǒng)的控制方案,并設(shè)計(jì)了一種基于現(xiàn)場總線和工業(yè)以太網(wǎng)的混合網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)控制 系統(tǒng);接著應(yīng)廠家的要求,在實(shí)驗(yàn)室研制了一套生產(chǎn)線最小電氣控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái), 包括平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的論證和制定、硬件配置及電氣控制線路的設(shè)計(jì)、硬件和軟件的組 態(tài)及調(diào)試,最終實(shí)現(xiàn)了多軸的協(xié)調(diào)同步運(yùn)行。實(shí)驗(yàn)證明該平臺(tái)能滿足生產(chǎn)線工藝和時(shí) 序的要求,為系統(tǒng)的現(xiàn)場接線和調(diào)試提供技術(shù)支持,以減少現(xiàn)場調(diào)試的周期;最后本 文給出了生產(chǎn)線電氣控制系統(tǒng)主要電氣控制線路的設(shè)計(jì),速度鏈、收卷微張力及感應(yīng) 加熱爐閉環(huán)溫度控制等主要功能的控制原理和實(shí)現(xiàn)程序。
關(guān)鍵詞:電氣控制系統(tǒng);S120伺服驅(qū)動(dòng);混合網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);協(xié)調(diào)同步運(yùn)行;速度鏈
1.1全自動(dòng)鋼材打捆機(jī)與打包鋼帶生產(chǎn)線
鋼材成品的包裝是鋼材出廠前的最后一道工序,全自動(dòng)鋼材打捆機(jī)是一種針對熱
軋鋼板(帶)、冷軋鋼板(帶)、涂漆鋼板(帶)、鋼管等鋼材捆扎包裝的專用機(jī)械,是鋼材產(chǎn)品包裝的關(guān)鍵設(shè)備[1]。其中,打捆機(jī)用的打包鋼帶,是一種具有較高抗拉強(qiáng)度和一定延伸率的窄條狀包裝材料。隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展的要求,包裝打捆的單體重量和體積趨于大型化,要求打包鋼帶不僅具有較高的強(qiáng)度,還要有良好的塑韌性和抗腐蝕性,確保被捆扎的產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不散卷,甚至在強(qiáng)力搬運(yùn)、吊裝及摔打時(shí)也不至于散卷,即要求包裝鋼帶也從以前的低中強(qiáng)度向高強(qiáng)度、高韌性發(fā)展;此外,用薄規(guī)格的高強(qiáng)度鋼帶代替厚規(guī)格的低強(qiáng)度鋼帶,可節(jié)約大量的原材料,降低成本,提高材料的利用率,節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)國家提倡的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略[2]。2000年以前,國際上一般是采用高碳優(yōu)質(zhì)鋼或合金鋼為原料,通過鉛浴淬火熱處理工藝來生產(chǎn)高強(qiáng)度打包鋼帶的,即將滿足要求的鋼坯原材料,經(jīng)熱軋冷軋后送進(jìn)加熱爐,使鋼帶加熱至850°C950°C,接著再送進(jìn)溫度約為460°C的鉛槽等溫淬火,使鋼帶內(nèi)部金相組織獲得索氏體結(jié)構(gòu),這樣打包鋼帶的力學(xué)性能可達(dá)到高強(qiáng)度、高延伸率的要求[2]。具體的,一般采用兩條生產(chǎn)線完成,一條是調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線,包括開卷、焊接、進(jìn)口活套、調(diào)質(zhì)熱處理、出口活套、收卷和卸卷;另一條是縱剪線,包括開卷、焊接、進(jìn)口活套、縱剪、毛邊處理、涂漆、烘干、上蠟、出口活套、收卷和包裝。在上述調(diào)質(zhì)熱處理工藝中,其淬火和回火均采用鉛浴槽或鉛鉍浴槽作為淬回火裝置[2] [3]。上述技術(shù)中的打包鋼帶生產(chǎn)線,所生產(chǎn)的打包鋼帶的綜合性能雖能滿足使用要求,但仍存在如下缺陷:①采用兩條生產(chǎn)線,投資大,占地面積大,生產(chǎn)工藝繁瑣,效率低。②所采用的鉛浴淬火處理,產(chǎn)生鉛污染,對工人健康和環(huán)境均產(chǎn)生有害的影響?,F(xiàn)有技術(shù)中,有的廠家在打包鋼帶生產(chǎn)中將鋼帶進(jìn)行冷軋加工硬化,提高強(qiáng)度,然后通過回火達(dá)到恢復(fù)塑性的目的。該方法的主要缺點(diǎn)是強(qiáng)度提高有限,伸長率低,故使用范圍有限。從2004年起,鉛浴淬火已被國家列為淘汰工藝之列,國家已限制
使用。為滿足國內(nèi)外用戶對高強(qiáng)度打包鋼帶的需求,出現(xiàn)了新的工藝技術(shù)方法來生產(chǎn) 高強(qiáng)度打包鋼帶,高強(qiáng)度打包鋼帶既要求有高的抗拉強(qiáng)度,又要求有高的延伸率,技 術(shù)含量高,技術(shù)難度很大。
本課題涉及的打包鋼帶生產(chǎn)線中主要是采用感應(yīng)加熱爐先將鋼帶預(yù)熱到 300°C350°C以后,迅速用水槽將鋼帶水冷,再用感應(yīng)加熱爐將鋼帶提溫到620°C‰650°C,然后讓鋼帶與空氣中的氧氣充分接觸,在其表面形成一層氧化物薄膜,俗稱 “發(fā)藍(lán)”,以防生銹并讓鋼帶更加美觀。該調(diào)質(zhì)方式無需鉛浴淬火,即可生產(chǎn)高強(qiáng)度 包裝鋼帶,從而解決了鉛浴淬火工藝的高污染、高能耗的關(guān)鍵問題。這里采用的新工 藝、新技術(shù),正好可以解決以上存在的問題,
本生產(chǎn)線具體是采用兩臺(tái)西門子S7-300 PLC作為中央控制器,西門子S120變頻 器和ABB變頻器為驅(qū)動(dòng)器,驅(qū)動(dòng)各分布電機(jī),完成鋼帶的開卷、修剪與焊接、活套 存儲(chǔ)、寬板牽引與分條剪、修邊、預(yù)熱、回火、涂漆或凃蠟、后活套存儲(chǔ)、張緊和收 卷、剪帶并卸卷等工作。本論文研宄的打包鋼帶生產(chǎn)線由于將縱剪、調(diào)質(zhì)和收卷合并成一條龍生產(chǎn)線,將 所有的工藝設(shè)備均安裝在同一條生產(chǎn)線上,在同一條生產(chǎn)線上就可以同時(shí)進(jìn)行10條 高強(qiáng)度打包鋼帶的生產(chǎn)。該生產(chǎn)線相對而言投資少、占地面積小、節(jié)能、生產(chǎn)效率高, 且無污染,很有應(yīng)用前景和實(shí)用價(jià)值。
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